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輸油管線電(diàn)動平板閘閥啟閉故障處理

時間:2011-5-31 9:04:24 來源:溫州(zhōu)尼威閥門 瀏覽數:3691

1.概(gài)述
  
  某輸油管理處成品油管線全長540多公裏,下設6個輸油站進(jìn)行下載油品和增加管(guǎn)線成品油輸送壓(yā)力,管(guǎn)線具有壓力高、管徑大的(de)特點。由於輸送的油(yóu)品易燃、易爆,管線出現跑冒滴漏和機械故障時不易處理,因此在閥門選型上,考慮到經濟(jì)性和(hé)實用性,在輸油管線和輸油站,多采取進口球閥和國(guó)產電動平板(bǎn)閘閥配合使用。輸油站目前使用Z9B43WbFPN2.5DN200型電(diàn)動平板閘閥(平行閘(zhá)板閥)主要由電動執行機構、閥體(tǐ)、閥蓋、閥杆、閥板、浮(fú)動式(shì)閥座(zuò)等組成,閥座與閥板為雙向密封,對管線介質(zhì)清潔度要求較高。Z9B43WbFPN2.5DN200型電動平板閘閥壓力等級不高但故障率較高,影響調控中心正(zhèng)常的輸油計劃執行。而且運行中若閥門不能及時操作,管線壓力有可(kě)能(néng)超壓造成(chéng)其他(tā)設(shè)備故障和跑油(yóu),安全隱患較大。其中閥座與閥板結合麵、閥座與閥體結合麵兩個(gè)位置是故障多發點。
  
  (1)閥座與(yǔ)閥板的結合麵加(jiā)工有Φ200mm×8mm的密封槽,鑲嵌材料為PTFE(增強型聚(jù)四氟乙烯(xī))的密封(fēng)圈,可與閥板工作麵(miàn)進行有效貼合,使閥(fá)座(zuò)與閥板密封,油品不泄漏。
  
  (2)閥座與(yǔ)閥體的結合麵采用O型膠圈密封,在兩個進出口閥座(zuò)和閥體間的弧長(zhǎng)裝有彈簧,裝配時壓縮彈簧(huáng),給閥座施加一定預緊力,使閥門進出口(kǒu)閥座與閥板達到雙向密封作用。
  
  2.故障及分析
  
  一般對於電(diàn)動平板閘閥故障,在排除電氣線路和電動頭機械問題後,通常是先打開閥門(mén)排汙絲堵進行排汙處理,通過觀察閥腔內部雜質堵塞情況,對閥門內部故障進行初步分析,根據經驗,故障現象多(duō)為閥板被卡和(hé)閥座位移。
  
  例1閥位號512的電動平板閘(zhá)閥(輸油站內流量計後置閥)關閉時,至限位行程(chéng)11%就不能繼續下(xià)行。
  
  故障分析觀察閥門電動(dòng)頭指示正常,顯示屏(píng)沒有報警符號,調度室遠程操作閥門時(shí)能100%全開(kāi)。將電動頭控製開關由遠程(chéng)控製改為就地控製後,使用手動關閉,手輪扭矩較大,沒有明顯效果,未再強製扳動。根據(jù)閥板(bǎn)被卡位置,初步判斷閥腔內有異物卡在(zài)閥板行程11%位置。512號閥前(qián)管線未安(ān)裝過濾器,按照工藝要(yào)求,運行時閥門必須處於開啟狀態(tài)。而長期運行管線(xiàn)油品中的鐵鏽、油砂經過閥門時沉澱在(zài)閥腔(qiāng),需(xū)要關閉閥門時,操作工未及時進行排汙(閥腔內雜質多少(shǎo)現場不好判斷,且排(pái)汙絲堵不宜經常拆卸),導致雜質越積越(yuè)多。在操作閥門關閉時,閥板底部限位(wèi)塊(導向塊)逐漸壓縮雜質,有一部(bù)分雜質在閥腔內被壓縮成餅(bǐng)狀不再流動。閥門無法關閉時,電動頭行程指示儀指示(shì)就是閥板位置在1%~99%(全關狀態為00%,全開為100%)。當閥腔空間被鐵鏽(xiù)等雜(zá)質填滿(mǎn)時,密(mì)閉閥腔中的雜質和汙油受高溫的影響會膨(péng)脹(zhàng),壓(yā)力(lì)升高。閥板在升降過程中,閥座與閥(fá)體間的彈簧會有(yǒu)輕微的伸縮現象,雜質逐(zhú)漸滲入與閥座接觸的彈簧之間,粘附在閥體和閥座結(jié)合麵上。由於閥座受介質壓力影響,相對於閥板會做自(zì)密封調整,在閥板提升至全開狀態時(shí),閥(fá)板(bǎn)限位大約在閥座直徑的1/2位(wèi)置,閥(fá)座密封彈簧受閥板移動,呈現不均勻的受力狀態,閥座和閥體之間間隙增加。粘附在閥座和閥體結合麵上的雜質,在彈簧做伸縮運動中逐漸填滿閥座和閥體結合(hé)麵的間(jiān)隙,彈簧伸(shēn)縮量被減少,閥座被彈出後不能(néng)複位。兩個閥座在閥體中呈V字型狀態,上麵大、下麵(miàn)小。在閥板關閉至PTFE密封圈小(xiǎo)位置時被卡住,鑲在閥座(zuò)的密封圈被劃壞,造成閥門關閉不到位。
  
  例2閥位號521的電動平(píng)板閘閥(輸油站內流量計前(qián)置閥),手動和遠控均不能啟閉,電動頭指示限位行程在(zài)4%~6%遊動。
  
  故障分析觀察閥門電動頭指示正常,判斷是閥板被牢固的卡(kǎ)死在滑道內,在操作電動頭(tóu)時隻是(shì)電(diàn)動頭內部蝸輪蝸杆在4%~6%空轉,實際閥杆未(wèi)動作。電動(dòng)平板閘閥出(chū)現不能(néng)啟閉的情況(kuàng),表明閥門內部(bù)損壞情況已經較為嚴(yán)重,必須解體閥門,進行全麵檢查維修。閥腔內雜(zá)質較多時,閥座在閥(fá)體中位置出(chū)現(xiàn)位(wèi)移(yí)成V字(zì)形狀態。而操作工不清楚內部情況,反複動作閥門,導致(zhì)閥板導向(xiàng)部分的大麵積鍍鉻層劃傷,閥板被(bèi)劃出溝槽而損壞,閥座PTFE密封圈損壞,金屬麵出現拉毛。雜質(zhì)粘附在閥板上進入(rù)閥板(bǎn)滑道,增加滑道和閥板的摩擦力,電動頭帶動閥杆和閥板做上下運動,負荷增加後電動頭的(de)蝸輪明(míng)顯發出吃力的旋轉聲,當兩側滑道內的(de)摩擦力失去平衡(héng)後,閥板摩擦力小的一側輕微向上傾斜,閥杆在非正常受力下傾斜或晃動,與閥蓋和密封壓蘭產生摩(mó)擦(cā),很容易劃傷閥杆。閥杆提升力超出設定值,電動頭扭矩保護開啟停止運轉,閥板則被卡死在滑道內(nèi)不動作。
  
  3.處理措施
  
  對(duì)故障電動平板閘閥(fá)進行排汙檢查,清理閥腔雜質,排除輕微故障,使其恢複正常使用功能。若閥門出現關閉(bì)不到位或無法(fǎ)啟閉的現象,需(xū)要(yào)聯(lián)係調度安排維修時間。閥門確需解(jiě)體檢查的,維修人員在解體前(qián)需要聯係廠家準備備件,主要是浮動式閥座的O型(xíng)圈(quān)、彈簧、PTFE密封圈和閥蓋中開(kāi)麵組合墊,了解同(tóng)型號閥門(mén)維修技術要求。
  
  維修人員將閥門線路和聯鎖解除,解體管線法蘭螺栓,安裝(zhuāng)盲板後將(jiāng)電(diàn)動平板閘閥(fá)運至維修區域進行解體檢查。先將電動頭與閥門拆卸分離,將閥門放在操作台上(shàng),清潔閥杆外漏絲杠部(bù)分和密封麵位置,在閥杆上噴少許潤滑油潤滑,避免閥杆密封件在取出時被劃傷。鬆開密封(fēng)壓蓋螺栓,使密封件不再(zài)承受壓(yā)力,鬆開(kāi)電動平板閘閥閥蓋的中(zhōng)法蘭螺栓,用吊鏈將閥蓋和密封件一起水平緩慢的從閥杆頂部取出,打開閥門排汙絲堵,用清水衝洗閥(fá)門內部(bù),檢查(chá)閥板滑道內清(qīng)潔度和閥板傾斜情況。
  
  清洗幹淨閥腔後,用銅棒敲擊閥板,調整閥板至滑道中間位置。預製一對用鋼板焊接的Z字形支架,在閥(fá)板燕尾槽和閥杆連接塊位置安裝兩個Z字形拉升支架,一端(duān)掛住閥(fá)杆連接塊,在閥門中法(fǎ)蘭密封麵位置(密封麵做好防護,防止劃(huá)傷),各放置(zhì)一台3t千斤頂,支(zhī)撐Z字形支架的另一端。
  
  (1)檢查浮動式閥座的位移情況,測量閥座安裝工藝槽的寬度(8mm),工藝槽至進出口法蘭的直線距離(240mm)。加工M24的(de)特製外圓螺母,厚度為6mm,用M24×400mm絲杠配合,製作成一套拉伸器。在進出口閥座工藝槽內各安裝4個拉(lā)伸器,壓縮閥座與(yǔ)閥體間(jiān)隙,減(jiǎn)少閥座對閥板的推力。這時兩人同時操作千斤頂,將(jiāng)Z字形支(zhī)架(jià)連(lián)同閥板(bǎn)、閥杆一起頂出閥腔,即可將閥板取出檢查。
  
  (2)鬆開拉伸器,拆下閥座,清洗結(jié)合麵雜(zá)質(zhì),檢查閥座部分(fèn)的損壞情況。
  
  (3)清洗閥座、閥(fá)板和(hé)閥腔內部。
  
  (4)安裝時隻要將閥(fá)座的4個拉伸器(qì)均勻(yún)拉緊,測量兩閥座密封圈之間的間隙,確認(rèn)與閥板厚度的配合公差為過渡配合時,在閥板密封麵塗潤(rùn)滑油即可輕鬆(sōng)回裝。回裝順序與拆卸相(xiàng)反。
  
  現場維修的電動平板閘閥閥板鍍鉻層大麵積脫落,閥(fá)板(bǎn)被劃出長約3mm的兩條劃痕,延伸至(zhì)閥板底部,有凸出(chū)的鐵屑,致使閥門不能開啟。閥座與閥體之間由於存在雜質(zhì),閥(fá)座出現位移,在閥座和閥體結合麵的管口下方,彈簧周圍粘附約2mm厚的油泥,而上方比較幹淨,說明閥座的(de)O型密封(fēng)圈已經被雜質擠壓形成(chéng)泄露,失去全麵密(mì)封的效果。閥座(zuò)成(chéng)V字形牢牢夾住閥板,致使閥門無法關(guān)閉。兩個閥座鑲嵌的密封圈缺損嚴重(chóng)不能使用,閥(fá)座下部金屬麵劃傷,研磨修複後可繼續(xù)使用。維(wéi)修人員現場對閥(fá)板(bǎn)的劃痕進行粘合劑修補,研磨處理。凸出部分使用銼刀修複,經研(yán)磨處理使其接近原來的光(guāng)潔度。但是閥板鍍鉻層手工無法修複(fù),小麵積鍍鉻費用、條件不允許,為(wéi)爭取盡早投產,研磨和修複閥板和閥(fá)座可達到使用條件。閥座的增強型聚四氟密封圈已經磨損報廢,需要更(gèng)換新PTFE材料(liào),機床加工密封麵凸出閥座0.25mm即可,加工完成後用(yòng)研磨台對密封麵進行精研找平。
  
  經過檢(jiǎn)修處理後,進行(háng)手動試操作,開關順暢後重新設置閥(fá)門(mén)的開關限位,多次操作均正常。進行合(hé)理化改進,將排汙絲堵更換成對絲—小球閥—導流管—絲堵結構,符合壓力等級要求和(hé)使用條件,既經濟又方便,可(kě)以在(zài)操作工操作閥門前進(jìn)行排汙,避免堵塞嚴重後再處理。

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